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工作總結(jié)

發(fā)表時間:2026-03-14

電廠化水工作總結(jié)〔模板〕。

這一年折騰下來,最大的感觸是:化水系統(tǒng)這玩意兒,跟人一樣,哪兒慣著它,它就給你在哪兒鬧毛病。

年初那場寒潮來得邪乎。一月份凌晨三點,值班室電話快被打爆了——沉淀池出水濁度從2NTU直線飆到8NTU往上。我裹著軍大衣沖到現(xiàn)場,站在池邊盯著礬花看了足足十分鐘,絮體又輕又碎,沉降比平時慢了將近一倍。問題很明顯:水溫驟降,混凝劑反應(yīng)速率跟不上,常規(guī)投加量根本不頂用了。

當時兩個選擇。要么成倍往上加藥,但后續(xù)污泥量會暴增,壓泥系統(tǒng)鐵定吃不消;要么調(diào)整反應(yīng)條件。我把值班的幾個小伙子喊過來,頂著風,硬是把反應(yīng)池攪拌機的葉輪角度調(diào)了兩次,又把混凝劑投加點往前挪了半米——讓藥液在原水管道里多走一段,延長初級混合時間。折騰到天亮,礬花總算重新變得密實。回去路上我就在想,工藝規(guī)程上寫的那些參數(shù),說白了是個參考,真到現(xiàn)場,得跟著工況走,守著死數(shù)早晚出事。

混床樹脂更換這事兒今年干了兩臺。老套路是把舊樹脂扒出來,新樹脂填進去,封人孔完事。但B混床拆開底部排水裝置的時候,我愣是讓大伙兒停了半天工。拿著手電筒一寸一寸照過去,發(fā)現(xiàn)穹形板上三顆固定螺栓已經(jīng)松動,其中一顆的墊片都快被水流沖脫落了。這玩意兒要是運行中掉出來,卡在出水閥或者竄進后續(xù)系統(tǒng),就是一次非計劃停運。后來我定了個規(guī)矩:凡是內(nèi)部緊固件,必須挨個用手試一遍;布水裝置縫隙用塞尺隨機抽檢;新樹脂裝填完不許急著封人孔,先小流量反沖,直到排水完全清澈才準收工。這次檢修之后,兩臺混床運行周期都破了紀錄,一臺從32天延長到41天,另一臺從29天干到了38天。這20%多的提升,靠的就是檢修時多留的那份心眼。

夏天那場暴雨過后,原水水質(zhì)變得特別操蛋。有機物和膠體物質(zhì)含量猛增,超濾膜跨膜壓差三天漲了將近15千帕。按常規(guī)堿洗方案洗了兩遍,屁用沒有。我判斷是污染物成分變了,單純堿洗對付不了生物黏泥。咬牙把堿洗pH從12.0提到12.3——已經(jīng)頂?shù)侥S家給的極限值了——同時把循環(huán)浸泡時間從2小時延長到4小時,中間還加了一輪非氧化性殺菌劑的輔助清洗。第一次洗完,壓差只降了5千帕,第二天又反彈了。第二次調(diào)整了循環(huán)流量,從20立方米每小時降到15,讓藥液在膜殼里多停留一會兒。折騰了整整三天,壓差才算徹底恢復正常。那幾天我?guī)缀跆焯炫菰谲囬g,盯著儀表上的數(shù)字一點點往下掉,心里默念:再降點,再降點。

日常維護上今年干了一件小事,效果倒挺大。多介質(zhì)過濾器的氣動閥門老出毛病,不是動作慢就是卡死。我?guī)е鴻C務(wù)把那幾十個閥門的氣源處理元件全換了,換成帶自動排水功能的新款,又規(guī)定每個輪班必須檢查一次油霧器的滴油情況。同時建了個臺賬,氣缸密封件用到規(guī)定時限就換,不等它壞。結(jié)果這一年,因為氣動故障導致的停運次數(shù)是零。有次廠家來人問經(jīng)驗,我說沒別的,把小事當事兒干就成了。

廢水回收那塊今年還是有遺憾。濃水回收池的老液位計一到冬天就凍,顯示不準,值班的兄弟不敢開回收泵,怕抽空損壞泵體,結(jié)果濃水白白溢流了好幾回。這事兒我反思過,根本原因是總想靠人盯著,沒舍得花錢改自動化。明年開春第一件事,就是把那破液位計換成帶伴熱的,再加一套液位聯(lián)鎖,讓泵自己判斷什么時候該開、什么時候該停。

這一年干下來,有個體會越來越深:化水系統(tǒng)是個整體,預處理、膜系統(tǒng)、混床、廢水處理全都串在一根繩上。搞運維的不能只盯著自己那一攤,得把整個流程裝在腦子里。每一次故障,都是重新認識這套系統(tǒng)的機會。

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