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工作總結(jié)

發(fā)表時(shí)間:2026-04-06

2026年浮法操作工個(gè)人工作總結(jié)。

今年前三個(gè)季度,我所在的班組成品率92.3%,比去年同期高了1.8個(gè)百分點(diǎn)。這個(gè)數(shù)字看起來(lái)不大,但折合到600噸生產(chǎn)線上,相當(dāng)于每個(gè)月少報(bào)廢將近兩千平方米的玻璃。實(shí)話講,這成績(jī)不是靠運(yùn)氣,是二十多個(gè)夜班、七次工藝調(diào)整和三次應(yīng)急搶修堆出來(lái)的。

先說(shuō)一個(gè)讓我印象深刻的失敗案例。四月份試產(chǎn)2.5mm超薄玻璃,頭三天炸板率一度沖到8%。按常規(guī)思路,我以為是錫槽出口溫度太低,連續(xù)往上調(diào)了五度,結(jié)果炸得更厲害。那幾天真是焦躁——半夜睡不著,蹲在退火窯前面看應(yīng)力條紋。后來(lái)拿紅外熱像儀掃了一遍玻璃帶的橫向溫度分布,發(fā)現(xiàn)邊部比中部低了將近18度,不是整體溫度的問(wèn)題,是橫向溫差過(guò)大。我之前的調(diào)整方向完全反了。把邊部電加熱從38%提到45%,同時(shí)把中間兩組加熱降了5%,四個(gè)小時(shí)后炸板率掉到3%以下。這事給我的教訓(xùn)是:別急著下結(jié)論,先拿數(shù)據(jù)說(shuō)話。

再說(shuō)說(shuō)產(chǎn)量。到三季度末,累計(jì)切裁12.6萬(wàn)平方米,良率穩(wěn)定在91.5%以上。六月份有個(gè)亮點(diǎn):3mm光伏背板玻璃連續(xù)七天在線切裁率做到94.2%。怎么做到的?不是靠什么高招,就是把錫槽出口的溫度梯度重新捋了一遍。之前玻璃帶老是出現(xiàn)波浪彎,邊部起皺。我花了一個(gè)中班的時(shí)間,用熱電偶一根一根地測(cè)了出口三米內(nèi)的溫度點(diǎn),發(fā)現(xiàn)邊部比中間低了12度,但冷卻水包的位置又太靠后,冷卻效果不均勻。后來(lái)把水包往前推了15公分,同時(shí)把邊部電加熱的輸出從45%提到52%。調(diào)完之后守在操作臺(tái)前兩個(gè)小時(shí),每十五分鐘測(cè)一次板寬方向的厚度分布,看著曲線一點(diǎn)點(diǎn)變平,那種踏實(shí)感沒(méi)法用語(yǔ)言形容。

設(shè)備故障這塊,八月份有個(gè)突發(fā)狀況。凌晨?jī)牲c(diǎn)多,過(guò)渡輥臺(tái)的三號(hào)輥傳出尖銳的金屬摩擦聲。打開(kāi)觀察門,石墨塊已經(jīng)磨得只剩兩毫米厚,再跑半小時(shí)輥面就要被刮傷。按規(guī)程得停線更換,但窯里還有一千兩百噸玻璃液,停線損失至少二十萬(wàn),而且窯壓會(huì)劇烈波動(dòng),后續(xù)復(fù)產(chǎn)至少浪費(fèi)半天。我當(dāng)時(shí)的判斷是:輥面還沒(méi)傷到,可以臨時(shí)降速運(yùn)行。跟維修工商量后,把三號(hào)輥的線速度從100%降到95%,同時(shí)用低壓氮?dú)鈴膫?cè)面持續(xù)吹掃輥面降溫。這個(gè)方案風(fēng)險(xiǎn)很大——速度差太大會(huì)導(dǎo)致玻璃板堆疊。我們每隔二十分鐘用紅外測(cè)溫槍打一次輥面溫度,四次測(cè)量都在可控范圍內(nèi)。撐到晨班人員到齊,組織四十分鐘搶修更換石墨塊,玻璃板全程沒(méi)斷。事后班長(zhǎng)說(shuō)我是賭了一把,我說(shuō)這不是賭,是算過(guò)的——速度差5%以內(nèi),玻璃帶本身的張力足夠克服摩擦。

質(zhì)量驗(yàn)收上,我們內(nèi)部定的氣泡標(biāo)準(zhǔn)比國(guó)標(biāo)嚴(yán):直徑超過(guò)0.3mm就算廢品。為了找到氣泡的分布規(guī)律,我做了個(gè)笨辦法:每班取三張樣板,把氣泡位置描在坐標(biāo)紙上,標(biāo)注大小和形狀。兩個(gè)月攢了將近兩百?gòu)垐D,疊在一起看,發(fā)現(xiàn)氣泡集中在距離南邊500到800毫米的帶狀區(qū)域。這個(gè)指向性很明確——那片區(qū)域正對(duì)著熔化部三號(hào)小爐。后來(lái)配合熔化工程師把該小爐的空燃比從1:9.5調(diào)到1:9.2,氣泡率從1.2%降到0.6%。但另一半氣泡依然存在,我繼續(xù)看圖,發(fā)現(xiàn)那些殘留的氣泡大多是橢圓形,而且分布更靠近北邊。橢圓形氣泡通常是澄清區(qū)的問(wèn)題,下一步準(zhǔn)備查四號(hào)小爐的氣氛。 dsBj1.COM

還有一個(gè)細(xì)節(jié):錫槽入口的密封泥封,以前每周都要補(bǔ)一次,而且固化太快,抹上去沒(méi)兩小時(shí)就開(kāi)裂。我試了三次配比——第一次加石英粉太多,附著力差;第二次減了磷酸,固化太慢,停風(fēng)機(jī)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)影響槽內(nèi)氣氛;第三次換成硅溶膠做固化劑,摻5%的細(xì)石英砂,現(xiàn)在能撐一個(gè)月不開(kāi)裂。修補(bǔ)時(shí)不用停風(fēng)機(jī),槽內(nèi)壓力波動(dòng)控制在2帕以內(nèi)。這個(gè)改進(jìn)不大,但每個(gè)月能省下三個(gè)小時(shí)的檢修時(shí)間。

最讓人無(wú)奈的還是原料波動(dòng)。有一陣子鐵含量忽高忽低,成品玻璃上出現(xiàn)一圈圈的黃綠色條紋。我把有缺陷的板子留了樣,送到化驗(yàn)室測(cè)了鐵含量,范圍在0.08%到0.12%之間波動(dòng)。反饋給原料車間,對(duì)方說(shuō)是礦源批次不同,一時(shí)半會(huì)兒改不了。我們只能自己想辦法:在拉邊機(jī)上做文章,把邊部溫度再提高5到8度,讓條紋往板邊趕,切邊時(shí)直接切掉。這叫沒(méi)辦法的辦法,但總比坐等強(qiáng)。

下一步的重點(diǎn)是錫槽氧含量控制。現(xiàn)在的在線氧分析儀探頭容易污染,讀數(shù)滯后將近兩分鐘。我準(zhǔn)備試試旁路取樣——從槽內(nèi)引出一路氣體,經(jīng)過(guò)濾和降溫后再測(cè)量,理論上響應(yīng)速度能快到一分鐘以內(nèi)。已經(jīng)跟儀表組說(shuō)了,下個(gè)月先做一套簡(jiǎn)易裝置跑一周看看效果。

干這行十年,越來(lái)越覺(jué)得玻璃這東西騙不了人。你偷懶,它就炸板;你糊弄,它就出氣泡。每塊板的條紋、光畸變、厚薄差,其實(shí)都在告訴你生產(chǎn)線的毛病出在哪兒,就看你愿不愿意蹲下來(lái)仔細(xì)看。

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