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讀書筆記吧

導(dǎo)航欄

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工作總結(jié)

發(fā)表時間:2026-03-31

(薦閱)品控工作這些年,我的一些笨辦法和真教。

干了三年多品控,回頭看,其實就是天天跟“意外”打交道。你定再多標準、畫再多流程,最后解決問題的,還是得人到現(xiàn)場、拆開來看、一針一針地查數(shù)據(jù)。今年有幾個事讓我印象特別深,攤開來說說,不講虛的,全是實際操作中碰到的坑和填坑的辦法。

先說包裝機那次。那是個周二下午,我正在新廠區(qū)盯著立體倉庫驗收,倉儲主管老張電話打過來,聲音壓得特別低:“線體又卡了,連續(xù)三箱封口不牢,整條線都停了。”我心里咯噔一下,這臺機器三個月前剛大修過,換了加熱條和傳動皮帶,之后小毛病就沒斷過。趕到現(xiàn)場時,車間主任已經(jīng)圍著機器轉(zhuǎn)了好幾圈,操作工小劉舉著剛封好的袋子給我看——底部封口紋路深淺不一,中間有一段根本沒壓上,手一撕就開。

我沒急著下結(jié)論。讓操作工把速度降下來,用手動模式試了五包,發(fā)現(xiàn)個規(guī)律:低速時封口正常,一提到標準速度就出問題。拿紅外測溫槍打了加熱條,左右兩端溫差居然超過15度,這肯定不正常。拆開護罩一看,右側(cè)加熱條支架的固定螺絲松了兩顆,導(dǎo)致高速運行時加熱條會輕微跳動,壓合面瞬間脫離。更麻煩的是,旁邊的溫度傳感器因為長期震動,探頭已經(jīng)偏離了接觸面,反饋給PLC的溫度一直是假的——也就是說,機器一直在“以為”溫度正常的情況下運行。

供貨商說派人來修要等三天。生產(chǎn)線停三天?那不可能,訂單都排到下個月了。生產(chǎn)經(jīng)理當時攔住我:“出了事你負責?”我沒接話,直接讓電工老周去拿工具。我知道,等廠家來,三天后這條線還是停,但我的貨交不出去,客戶可不等你。

拆下來才發(fā)現(xiàn),比預(yù)想的麻煩。加熱條支架調(diào)平還好說,難的是傳感器位置重新校準后,試機還是不行。我心里咯噔一下,以為判斷錯了。后來重新測了一遍,才發(fā)現(xiàn)是新?lián)Q的加熱條本身就有弧度,又磨了半個小時才找平。那四個多小時,后背全是汗,老周在旁邊遞工具,我倆一句話都沒說。重新校準參數(shù)后試機,連續(xù)跑了兩個小時,封口全部合格。

但這事沒完。后來我調(diào)出這臺設(shè)備過去一年的故障記錄,“加熱條故障”出現(xiàn)了7次,每次都只是換件了事,沒人查根本原因。我直接拉了個表,把每次故障的時間、換的什么件、誰修的、修完用了多久全列出來,拿著去找設(shè)備主管。我說:“咱不能每次都只換零件,得把病根挖出來。”后來我們重新做了《關(guān)鍵設(shè)備深度保養(yǎng)清單》,把原來簡單的一級保養(yǎng)內(nèi)容擴充了,增加了關(guān)鍵緊固點力矩檢查、傳感器位置驗證、高速運行下的熱成像檢測這三項。還定了個規(guī)矩:每次保養(yǎng)必須拍視頻留證,特別是調(diào)整前后的對比。現(xiàn)在我對所有封口類設(shè)備都建了個“溫度臺賬”,每班操作工拿測溫槍打一下加熱條兩端,溫差超過8度直接停機排查。

第二個事,是端子壓接的問題。一批出口歐洲的接線盒,工藝標準寫得很清楚:端子壓接后,拉脫力不小于80牛。但成品抽檢時,我發(fā)現(xiàn)連續(xù)兩批數(shù)據(jù)在75到82牛之間晃蕩,雖然都在合格范圍內(nèi),但波動太大了。按常規(guī)思路,這算合格品,可以放行。但我心里不踏實——做品控這么多年,有個直覺:數(shù)據(jù)一旦開始波動,背后肯定有原因。

我讓質(zhì)檢員把拉脫力低于78牛的單獨挑出來,做了模擬老化測試:高溫高濕48小時后再測。結(jié)果出來時,我愣住了——有6%直接掉到60牛以下,這要是出了貨,到客戶手里就是批量事故。

我開始排查。找了負責這個工位的操作工,是個干了五年的老員工,手法一直很穩(wěn)。我蹲在他旁邊看了兩輪操作,沒發(fā)現(xiàn)異常。后來用放大鏡看了幾個剛壓完還沒取走的端子,發(fā)現(xiàn)接觸面上有一層極薄的、亮晶晶的東西。我讓他再壓一個,這次我盯著他的手,才看見他下意識地用嘴吹了一下端子內(nèi)部——那個動作快得他自己都沒意識到。他說習(xí)慣了,吹一下覺得能把灰弄干凈。

我當時差點罵人。但冷靜下來想,這事不能全怪他。我們車間這段時間濕度大,他吹進去的口水殘留附著在接觸面上,老化后形成氧化層,導(dǎo)致拉脫力下降。我當天沒批評他,但第二天就把所有涉及壓接的工位配了防靜電毛刷和壓縮空氣槍,SOP上也加了一條:禁止用嘴吹端子,用氣槍清理。同時增加了每兩小時用標準樣件校驗一次壓接高度的要求。

這事的后續(xù)更有意思。我發(fā)現(xiàn)每年春夏交接的時候,拉脫力數(shù)據(jù)都會出現(xiàn)波動。我把數(shù)據(jù)摔在工藝主管桌上,讓他解釋。他一開始還嘴硬,說操作工不按SOP。我說:“你自己看看,每年四月到六月,波動就出來,其他月份正常。這是操作工的問題還是環(huán)境的問題?”后來我們把壓接區(qū)域加了一臺除濕機,濕度控制在45%以下,波動就基本消失了。說實話,這個發(fā)現(xiàn)讓我挺意外的——很多時候質(zhì)量問題不是操作失誤,而是環(huán)境變化帶來的隱性影響,你不把數(shù)據(jù)攤開看了,根本發(fā)現(xiàn)不了。

第三個事,跟客戶反饋有關(guān)。那是一個雨后的早晨,我剛到辦公室,手機就響了。華北區(qū)一個大客戶,語氣不太好:“你們那個新款配電箱,我們現(xiàn)場裝了40臺,有三臺出現(xiàn)門鎖卡滯,有一臺甚至關(guān)不上。”掛了電話我直接開車過去,三個多小時車程,到了現(xiàn)場已經(jīng)是下午。

拆開那臺關(guān)不上的箱子,發(fā)現(xiàn)鎖芯里的彈簧卡死了。原因是噴涂過程中鎖芯孔內(nèi)壁涂層過厚,間隙不夠。這是個低級錯誤。我當場拍了視頻發(fā)回工廠,讓噴涂線主管把所有同批次鎖芯孔全部用通止規(guī)過一遍。結(jié)果發(fā)現(xiàn),同一批次里有12%的孔涂層厚度超差。噴涂主管在電話里還找借口,說圖紙沒要求檢這里。我直接說:“圖紙沒要求,但客戶要求。你讓這批貨出去,以后誰還買我們的東西?”

回去后我干了兩件事。第一件最難:在所有涉及配合面的圖紙上,把“噴涂后”的尺寸要求從參考改成了必檢項,增加了通止規(guī)檢查的頻次。這得走設(shè)計變更流程,工藝部、研發(fā)部、甚至采購部(涉及到供應(yīng)商的噴涂標準)都要簽字。我拿著那個卡死的鎖芯和通止規(guī),在技術(shù)評審會上放了半個小時PPT,最后總工拍了板才改下來。這事讓我明白,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題只是第一步,推動系統(tǒng)改才是真本事。

第二件事,我建了個客戶現(xiàn)場問題快速響應(yīng)群,要求所有售后人員必須在問題發(fā)生兩小時內(nèi)上傳現(xiàn)場照片和初步判斷,由品控直接介入,不再經(jīng)過銷售轉(zhuǎn)述。剛開始群里沒人說話,我逼著他們每次反饋必須帶照片、帶時間、帶現(xiàn)場情況,現(xiàn)在他們比我還積極。這個群運行了半年,平均響應(yīng)時間從原來的48小時縮短到了6小時。

說句實在話,干品控這幾年,越來越覺得這活兒急不得、虛不得。你坐在辦公室看報表,看到的都是“合格”;你蹲在生產(chǎn)線邊上,看到的全是“隱患”。我現(xiàn)在包里常備三樣?xùn)|西:測溫槍、游標卡尺、還有一包煙——不是為了抽,是碰到難纏的問題時,跟老師傅蹲在車間門口聊兩句,他告訴你的真東西,比十份報告都管用。

有時候覺得自己像個“多管閑事”的人。設(shè)備的事我要管,操作習(xí)慣的事我要管,工藝參數(shù)的事我也要管。但沒辦法,品控這個崗位,重心在“控”不在“檢”。控住過程,結(jié)果自然差不了;光靠檢,累死也檢不完。

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